Abstract
Reactive power is one of the most significant ways that electricity is lost when it travels along power lines, resulting in the use of larger equipment on the distribution system. There is also a corresponding increase in the amount of greenhouse gases that get released into the atmosphere. The solution to these problems lies in power factor correction (PFC) where in less reactive power will be drawn from the system thus reducing energy wastage. It also has an added advantage of increasing the electrical system's branch capacity. The voltage loop in control circuit of the conventional system has low bandwidth in order to mitigate 3rd harmonic distortion in the input current thus causing high overshoots and undershoots in output voltage. By implementing an interleaved boost converter & applying a discrete control method it was possible to achieve an improved performance, but the problem with it was that the modeling of control circuit was very complex. To eliminate these drawbacks a new control strategy has been presented in order to further improve the power factor. This modified controller is much simpler and gives an improved power factor. In this paper computer simulations of the different control strategies has been realized and a comparison between them has been done
چکیده
یکی از مهمترین راه های که برق در زمان عبور از خطوط تلف می شود، توان راکتیو است که نتیجه آن استفاده از تجهیزات بزرگتر در سیستم توزیع است. بصورت متناظر، میزان گازهای گلخانه ای که در هوا آزاد می شود، افزایش پیدا می کند. راه حل این مشکلات، تصحیح ضریب توان (PFC) است که بدین صورت توان راکتیو کمتری از سیستم کشیده می شود و در نتیجه هدر رفت انرژی کاهش پیدا می کند. همچنین دارای مزیت افزایش ظرفیت شاخه سیستم الکتریکی است. حلقه ولتاژ در مدار کنترل سیستم معمول بمنظور کاهش اعوجاج هارمونیک های مرتبه سوم در جریان ورودی دارای عرض باند کمتری است و بدین صورت سبب می شود که اورشوت و آندرشوت در ولتاژ خروجی بالا باشد. با استفاده از یک مبدل بوست اینترلیود و بکار بردن روش کنترل گسسته، رسیدن به یک عملکرد بهبود یافته امکان پذیر است، اما مشکل این است که مدلسازی مدار کنترل بسیار پیچیده است. برای رفع این نواقص یک استراتژی کنترل جدید بمنظور بهبود بیشتر ضریب توان، ارائه شده است. این کنترل کننده اصلاح شده ساده تر است و ضریب توان را بهبود می بخشد. در این مقاله شبیه سازی کامپیوتری استراتژی های کنترل گوناگون تحقق پیدا کرده است و مقایسه ای بین آنها صورت گرفته است.
1-مقدمه
ویژگی جریان متناوب آن را برای استفاده در کاربردهای توان بالا و انتقال در مسافت های طولانی ایده آل می کند در حالیکه تجهیزات توان پایین نیازمند کنترل تنظیم شده DC هستند. در سال های اخیر استفاده گسترده از منابع تغذیه DC حاکی از تقاضای در حال افزایش برای منابعی هست که جریان را با هارمونیک کمتری می کشد و همچنین دارای ضریب توان نزدیک به یک هستند...